Gantry Motor (FMEA)
◆ 주행 축 서보 모터와 풀리간 강성부족에 따른 샤프트 파손
1. 발생
- 장소 : -
- 일시 : -
2. 문제점
- 모터 축과 풀리 축간 연결부 강성 미흡 : 연결부 샤프트 파손
- 서보 모터 파워록이 풀림 : 슬립 발생 (로딩/언로딩 위치 변동)
3. 개선
- 서보 모터 측 감속기 추가로 안정성 확보 (주행축 및 상하축 적용)
- 감속기와 풀리간 연결부 강성 증대 효과 (𝜙 10 ⇨ 𝜙16)
4. 향후 검토사항.
- 초기 사양 선정 시에 Motor Power 계산으로 사전 감속기 부착
◆ Servo Motor Torque 부족으로 이송 속도저하
1. 발생
- 장소 : 뮤우 Connecting Rod Machining Center
- 일시 : 2006년 05월 03일
2. 문제점
- Servo Motor Torque 부족으로 속도저하
- Cycle Time Over
- Motor 사양 : α2/5000i
3. 개선
- Servo Motor 에 감속기 부착 ( 감속비 1/10)
4. 향후 검토사항.
- 초기 사양 선정 시에 Motor Power 계산으로 사전 감속기 부착.
◆ Gantry Griper Motor Shaft 파손
1. 발생
- 장소 : 소하리 Cylinder Block 가공 Machining Center
- 일시 : 2011년 01월 25일
2. 문제점
- Gantry Griper 하강 중 Work 와 충돌
- Motor Shaft 부러짐
3. 개선
- 임시 대책 : 모터 교체 및 전 후진 이송 속도 다운(50%)
- 모터 측과 풀리 축을 분리 후 Coupling 으로 연결
4. 향후 검토사항.
- Motor Shaft 에 장력이 작용하지 않는 직결구조 검토 (Belt 삭제)
- Pulley 지지 구조를 외팔보 ⇨ 양팔보로 변경 (처짐량 : 1/16 으로 감소)
◆ 절삭유 유입에 따른 서보 모터 인코더(Encoder) 오류 발생
1. 발생
- 장소 : 소하리 감마+세타 Cylinder Block
- 일시 : 2011.04.30
2. 문제점
- 모터 전원 / 인코더의 커넥터 방향이 상향 조립됨
- 커넥터 측면 설치 시 : 그리퍼 진입 시 간섭
- 커넥터 하면 설치 시 : 클램프 유닛과 간섭
3. 개선
- 이물질 유입 방지 커버 부착
- 커넥터 사양 교체 ("I" ⇨ “L” 형)
- 절삭유 분사 방향 및 시점 수정
4. 향후 검토사항.
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